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1概述
不斷提高,現已達到年產鋼200多萬噸。
濟南鋼鐵集團總公司第一煉鋼廠(簡稱濟鋼第 絲網脫水器作為煤氣濕法除塵中精脫水的重要
一煉鋼廠)現有3座25t轉爐,原設計產鋼85 設備,具有比表面積大、重量輕、自由體積大、使用方
便等優點,除塵效率可達99%以上。
情況對其修復或報廢。45鍛鋼輥及球鐵輥的可焊性
較差,焊前要預熱,焊后要進行消除應力處理。
對于球墨鑄鐵輥,其焊補工藝為:將鑄件預熱至
600~700"C,清除氧化皮后用交流或直流電焊,電流
為150一-.230A。鑄件溫度在350~700。c范圍內時焊
補,采用球鐵焊條(GBl0044—88),焊后在900~
920℃保溫2.5h后,爐冷至730~750℃出爐,空冷,
正火處理。
4經濟成本比較 優于或接近45鍛鋼,很好地解決了軋機前后因使用
以濟鋼3500mm四輥精軋機前、后輥道為例, 45鍛鋼輥而造成的鋼材或鑄坯的表面劃傷等難題,
更改設計后共有18根輥子的材質由45鍛鋼更換為 而且大幅度降低了成本。球墨鑄鐵輥在軋機前后輥
球墨鑄鐵,設計更改前后的成本比較列于表2。 道上的成功應用表明,在冶金企業里,球墨鑄鐵輥的
球墨鑄鐵在材料性能、加工工藝等很多方面都 應用具有很大的推廣價值。
塵量和污水量,達到增大煤氣回收量,提高除塵效率,降低煤氣含塵量的目的。2增加絲網脫水器的必要性高溫含塵煙氣,經過一文、重力脫水器、二文、彎頭脫水器,大多數煙氣中的游離塵粒已被噴入的水吸附,形成含塵量較大的污水。彎頭脫水器按95%的最佳效果計算,出彎頭脫水器的煙氣仍帶出污水2656kg/h,其污水含塵量為3240mg/Nm3,出二彎含塵濃度仍達330mg/Nm3,煙氣進入風機含塵濃度150mg/Nm3,嚴重超標。為提高系統的脫水能力,在煙氣進風機前應設精脫水設備。為此,在彎頭脫水器與風機之間,增加絲網脫水器,脫水效率按95%計算,隨煙氣進入風機的污水僅剩130kg/h,使煙氣含塵量降到80mg/Nm3,極大地降低了煙氣中的含塵量,達到排放和回收要求。
3設計中各項技術參數的優化
3.1速度的選擇
為使絲網脫水器充分發揮作用,關鍵是選擇合適的氣流速度。根據其原理,氣速過小,夾帶在氣體中的霧粒就漂浮著,不能撞在絲網上,仍隨氣體通過絲網,而除不下來;氣速過大,會造成液泛,即聚集的液滴不容易降落,使液滴充滿絲網,形成一層水滴層,氣體通過絲網時又重新帶沫。通過計算及參考有關資料,速度的選擇確定為4m/s。
3.2殼體結構的設計
根據煤氣的進氣方式可分為上進氣、側進氣和下進氣三種形式。經過分析、對比,認為側進氣易對絲網脫水器殼體產生氣蝕的影響;上進氣結構復雜;下進氣可以使灰塵在重力作用下產生一次簡單的凈化,并且結構簡單,進氣與噴頭噴水呈對流方式、沖洗更徹底。故選用下進氣形式結構。
3.3絲網支撐裝置的設計
絲網脫水器殼體外徑為萬2600mm。為保證更高的通氣率以及更好的沖洗效果,在設計絲網支撐裝置時,應使其所占殼體截面面積盡可能小。其結構形式是靠殼體壁圓周方向采用一圈圍板,一根角鋼橫穿圓心落在圍板上(見圖1),整個支撐裝置面積占通氣截面積的12%,使得通氣率達到88%。
3.4噴頭的布置
噴頭的供水方式采用殼體外環形管供水,分5個支管伸入殼體內,5個螺旋噴頭沿圓周方向分布在殼體內絲網上方lm左右,噴出水呈實心圓錐形,噴灑角為70。。根據高度及噴灑角計算出噴灑面積能覆蓋整個絲網,不存在死角。噴頭布置見圖2。
圖1絲網支撐裝置簡圖
圖2噴頭布置簡圖
3.5絲網的選擇
絲網的高度一般有100mm和150mm兩種,為求得較好的除塵效果,選用了150ram高度的絲網。
根據殼體的結構形式,制成了8個網塊,架在絲網支撐裝置上,形成一個整體的絲網裝置。絲網作為絲網
脫水器中的重要設備,由專門的生產廠家制作,絲網材質選用不銹鋼,其自由體積為99.5%。
4設計中注意的事項
由于轉爐煙氣中含有CaO,易在絲網上結垢,運
行過程中阻力過大,會影響除塵效果,因此,.設有定
期沖洗裝置,每煉一爐鋼沖洗一次,沖洗時間為每爐
停吹時間,與出鋼連鎖。沖洗用的噴嘴采用實錐型噴嘴,水壓不小于1.5X105MPa。
5應用效果
改造后,煤氣的回收量由30Nm3/tG增加到
75Nm3/tG,煤氣含塵量由原來的250~300mg/Nm3
降到80.-一100mg/Nm3,除塵效果顯著,改善了大氣環境,有效地進行了轉爐煤氣回收利用,達到了節能降耗的目的。
我客戶公司新建的污水處理裝置,其中包括低鹽生化系統、濃鹽生化及膜系統、蒸發結晶系統3個單元,低鹽系統處理能力為16800m3/天,濃鹽系統處理能力為4800m3/...
我客戶公司新建的污水處理裝置,其中包括低鹽生化系統、濃鹽生化及膜系統、蒸發結晶系統3個單元,低鹽系統處理能力為16800m3/天,濃鹽系統處理能力為4800m3/...
較高的活動速度會增加硫酸對碳素鋼的腐蝕,如碳素鋼制的泵運用壽命很短,可是每秒幾尺的活動速度,好像還不會改變它的腐蝕特性。固體懸浮物會引起碳素鋼的磨損腐蝕。 充空氣對碳素鋼在濃硫酸中的腐蝕影響很小,由于濃硫酸自身是氧化性的。可是發現空氣泡對通濃硫酸的管線卻有損壞作用。例如一根通93%硫酸的碳素鋼管...
查看詳情涉及液體凈化領域,包括噴淋段上殼體,所述噴淋段上殼體內部設有除霧層和除沫層,所述除沫層設于除霧層的左側,所述除沫層內部設有絲網除沫器,所述除霧層內部包括板式除霧器和除霧球,所述板式除霧器設于除霧球的左側,除霧球與板式除霧器之間設有隔離板一,所述絲網除沫器設于板式除霧器的左側,板式除霧器和絲網除沫...
查看詳情上游設備在分子篩再生過程中,產生的液體是水和解析的重質油組分,氣液分離罐將水和重質油組分從過程中分離出來,避免重質油進入下游堿洗塔進而污染污水處理系統,如果重質油組分持續進入污水處理系統就會造成污水處理效率降低甚至失效。目前通用的處理手段是普通的金屬絲網除沫器,金屬絲網除沫器作為常規的氣液分離手...
查看詳情天然氣中水分的存在往往會造成嚴重的后果:含有CO2和H2S的天然氣在有水存在的情況下形成酸而腐蝕管路和設備;在一定條件下形成天然氣水合物而堵塞閥門、管道和設備;降低管道輸送能力,造成不必要的動力消耗。水分在天然氣的存在是非常不利的事,因此,需要脫水的要求更為嚴格。在分離塔和吸收塔內頂部安裝的除沫器種類...
查看詳情硝酸尾氣中氮氧化物的氮氧化物(NOx)主要由一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)組成,NOx的處理主要是以氨做還原劑在催化劑的作用下將尾氣中的NOx選擇性還原為N2和H2O,達到脫除NOx的目的。由于硝酸尾氣排放量大,壓力大,不能達到使尾氣與氨在還原劑的作用下充分接觸,而降低轉化效率,因此目前需要一種能滿足要求能夠使尾氣與...
查看詳情氨是重要的無機化工產品之一,合成氨工業在國民經濟中占有重要地位,除液態氨可以直接作為肥料外,農業上使用的氮肥以及各種含氮的復合肥均是以氨為原料,合成氨是大宗化工產品之一,在工業生產中扮演舉足輕重的角色,改善和維護合成氨的生產設備也將具有深遠的意義。一般化工企業大多有合成氨設備,合成氨原料氣在經...
查看詳情由于氣體與液體的密度不同,液體與氣體混合一起流動時,如果遇到阻擋,氣體會折流而走,而液體由于慣性,繼續有一個向前的速度,向前的液體附著在阻擋填料表面上由于重力的作用向下匯集到一起,通過排放管排出。由于填料相對普通折流分離來說具有大得多的阻擋收集壁面積,而且多次反復折流,液體很容易著壁,所以其分離...
查看詳情如圖1-圖2所示,本發明用于濕法脫硫塔的消煙除塵方法,是在濕法脫硫塔4的上部安裝一道承重密封法蘭5,承重密封法蘭5上粘接固定上消煙除塵裝置,作為最終一道煙氣排放凈化工序;如圖3所示,所述的消煙除塵裝置,是由若干個裝置單體1相互排列粘接而成;所述的裝置單體1的構造是,包括阻燃型玻璃鋼材料制成的斷面形狀為...
查看詳情介紹了填料塔三種不同液體分布器的設計,經過幾年的生產實踐檢驗,均達到了設計期望值,對企業的高負荷生產起到了關鍵作用。1概述 我公司在120kt/a合成氨、200kt/a尿素的擴產技術改造過程中,新增加了半水煤氣常壓脫硫塔,對變換氣脫硫塔進行了技術改造,更新改造了凈化342及收塔等填料塔,均由我公司承擔設計任務。...
查看詳情1.一種用于濕法脫硫塔的消煙除塵裝置,其特征在于,它是由多個裝置單體相互粘接而成的裝置整體;所述的裝置單體的構造是,在阻燃型玻璃鋼材料制成的外殼內的中下部設有旋流模塊,在外殼的頂部設有冷卻管網;所述外殼的斷面形狀為正六邊形;所述的旋流模塊是在中心噴管上固定有兩層由增強PP材料整體注塑而成的旋流葉片,...
查看詳情絲網除沫器因為其優良的特性已被國內外硫酸廠普遍采用,但隨著實際應用經驗的積累和技術的發展,現階段絲網除沫器設計問題的一些不足也日益顯露,例如它的除沫效率低下、除沫范圍有限,操作氣量變化條件下的適應能力較弱。使用壽命周期短等。針對這些問題許多國外大公司研制出了改進型的絲網除沫器,改進的辦法主要集中...
查看詳情MVR結晶器,具體的說是一種應用于MVR結晶器的絲網式汽液分離結構,屬于MVR結晶器技術領域。其包括外筒體,外筒體下部中心設有泛液斗,泛液斗上端出口連接下擋板;外筒體內側壁設有多個上擋板,多個上擋板位于下擋板上方;外筒體內側壁設有絲網除沫器,絲網除沫器位于多個上擋板上方;外筒體外側壁設有出汽口,出汽口位于...
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